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制酸漿豆腐用菌
粉
加工生產技術
一、成果簡介 酸漿是制作豆腐后瀝出的汁水,俗稱漿水;溫度適宜的情況下,由自身的乳酸菌作用而變酸,行業稱為酸漿。 利用其含的乳酸來制作豆腐,是部分地域人的至愛,規避了化學物品的污染,口感也很好,即減少了豆腐本身的寒涼性,又增加了有益菌的用途,提升了豆腐的營養價值。該生產技術屬于益生菌細胞固定化的延伸技術領 域的一種制酸漿豆腐用菌粉的生產方法,菌種篩選后,進行優化培養液的制備,濃縮菌液的
中國農業大學
2021-04-14
一種隨動下落式鋪
粉
裝置
本發明公開了一種隨動下落式鋪粉裝置,用于粉末材料快速成 形中鋪設粉末,屬于粉末材料快速成形領域,其包括工作臺、直線導 軌和導軌上的滑塊,工作臺開有鋪粉口,滑塊用于支撐位于其上的且 具有通口的支撐板;兩個刮刀調整塊相對固定在支撐板通口兩側以使 其上的坡形內壁相對而形成漏斗形通口;刮刀為具有坡形內壁和刀刃 的塊狀,兩個刮刀分別相對的可拆卸安裝在刮刀調整塊底部,使刮刀 的坡形內壁相對形成刮刀通口,同時使刀刃相對形成出粉口,
華中科技大學
2021-04-14
一種溴鉛銫
粉
體制備方法
本發明公開了一種溴鉛銫粉體制備方法,具體包括如下步驟:(1) 獲取反應物溴化鉛的起始溶液:(2)獲取反應物溴化銫的起始溶液:(3) 將溴化鉛的起始溶液與溴化銫的起始溶液同時滴加到反應底液中,滴 加的同時攪拌;通過化學共沉淀反應獲取溴鉛銫沉淀物;(4)對溴鉛銫 沉淀物進行洗滌和抽濾,以清除雜質和雜相;(5)將步驟(4)中得到的產 物烘干,獲得溴鉛銫粉體;該制備方法通過控制原料的濃度及反應原 料的化學計量比,有效提高主反
華中科技大學
2021-04-14
谷朊
粉
改性及小麥肽的制備技術
谷朊粉又名小麥面筋蛋白、活性面筋粉,是小麥淀粉生產的副產品。項目獲 得了一種低脂肪、高蛋白的改性谷朊粉的制備方法;采用酶膜耦合連續反應來制 備小麥面筋蛋白源肽;研究了小麥面筋蛋白酶解物的制備、功能性質及其阿片活 性,并建立了一種酶解小麥蛋白制備小麥蛋白源阿片活性肽的方法。 創新要點 對蛋白質可控酶解得到高活性的小麥面筋蛋白酶解物;采用酶解-膜分離耦 合技術來制備小麥面筋蛋白阿片肽的建立與完善;新型脫鹽方法和利用電荷效應 進行膜分離技術的確立。
江南大學
2021-04-11
粉
磨設備瑪瑙磨樣機干法細磨制樣機
產品詳細介紹品牌:久濱型號:JB-250A名稱:陶瓷乳缽式微粉研磨機一、產品概述: JB-250A型陶瓷乳缽式微粉研磨機,主要用于替代國內生產中手工研磨或高等院校的物料研磨實驗,可廣泛用于化工、電子、制藥、冶金等行業的超硬顆?;蛭⒎垩心?,粉末細度可達納米級,是一款高效節省人工的自動化研磨設備。二、技術參數:1、乳缽口徑:250mm2、最大研磨量:300g/次3、研棒轉速:120rpm4、研缽轉速:10rpm5、研棒功率:60w6、研缽功率:40w7、研缽材質:高鋁陶瓷8、研棒棒頭材質:高鋁陶瓷9、運行時間控制:自動設定10、長X寬X高:500*500*920mm11、重量:35kg12、電壓:220V 50/60HZ三、適用條件:1、研磨顆粒要求:顆粒硬度沒有限制,顆粒大小≤0.5mm;2、研磨方式:可干磨也可濕磨;
上海久濱儀器有限公司
2021-08-23
產教深度融合 創新
物
聯網專業人才培養
物聯網作為我國重點發展的戰略性新興產業之一,對于支撐“網絡強國”和“中國制造2025”等國家戰略具有重要意義。然而,當今高校物聯網專業卻普遍面臨人才培養與產業發展不適配、教育內容與產業技術應用相脫節等挑戰。本案例通過構建“多主體參與、多模式共融、多層次漸進”的物聯網產業學院,全面推動企業優勢與教育資源融合,從人才培養目標重構,產教融合創新平臺搭建,以及“專創融合”+“賽教融合”的人才培養模式構建等方面,全面提升物聯網專業人才培養質量,著力培養創新能力強、可適應經濟社會發展需要的高質量工程技術人才,使學生實踐能力顯著增強,就業率和創業成功率大幅提升。
天津市大學軟件學院
2025-05-16
含玻璃
化
溫度高于100℃嵌段的嵌段共聚
物
及制備方法
本發明公開了一種含玻璃化溫度高于100℃嵌段的嵌段共聚物及制備方法,本發明采用乳液聚合體系,運用可逆加成斷裂鏈轉移自由基聚合技術,以丙烯酸正丁酯為軟段,苯乙烯與γ-甲基-α-亞甲基-γ-丁內酯的無規共聚物為硬段,制備得到嵌段共聚物膠乳。本發明流程設備簡單,過程環保節能;采用兩親性大分子可逆加成斷裂鏈轉移試劑,其兼具鏈轉移試劑與乳化劑雙重功能,既實現了對單體聚合的良好控制,又避免了傳統乳化劑的使用;反應無阻聚期,反應速度快且最終轉化率高;過程膠粒增長穩定;產物硬段玻璃化溫度最高可達155℃,在高耐熱性熱塑性彈性體領域有良好的應用前景。
浙江大學
2021-04-11
天然氣水合
物
的磁共振成像(MRI)可視
化
檢測及分析技術
天然氣水合物存在于高壓、低溫的環境中,傳統的實驗室可視化檢測需要配以耐高壓透明視窗,不但降低了壓力容器的耐壓范圍并且可視化效果也不理想。采用非光源性的可視化檢測技術——磁共振成像解決了這一難題。并且通過對天然氣水合物生成 / 分解過程圖像亮度的變化分析得到被測樣品中自由水的含量以及天然氣水合物飽和度。能夠對被測樣品中所包含的天然氣水合物資源量進行評價。技術指標如下,樣品管壓力 15MPa ;溫度控制范圍:常溫~ -15 ℃;樣品尺寸:φ 15mm ;圖像分辨率: 0.125mm /pixel 。
大連理工大學
2021-04-13
雙咪唑磺酸基功能
化
離子液體選擇性脫除油品中的氮化
物
本發明涉及一種利用雙核酸性離子液體選擇性脫除油品中堿性(喹啉)和非堿性(吲哚)氮化物的新方法。其特征在于所采用的離子液體為雙咪唑SO3H功能化酸性離子液體,在常溫常壓下即可進行操作,反應結束,經簡單處理,回收的離子液體可重復使用。本發明與傳統方法相比,其特點是:(1)無需采用背景技術中的酸精制脫氮,顯著改善了設備腐蝕和廢水排放等問題。(2)所用離子液體脫氮方法條件緩和,操作簡單易行,且離子液體可實現重復使用。(3)與其他離子液體相比,所用離子液體能夠同時脫除油品堿性和非堿性氮,且保持較高的選擇性,一次脫氮即可將氮含量降至10?mg?L-1以下,且克服了原有脫氮劑只能脫除堿性氮或非堿性氮的弊端。
青島農業大學
2021-04-13
基于
物
聯網的塑料片材擠出機關鍵技術及產業
化
主要技術內容: (1)提出了基于神經網絡的多電平 SVPWM 控制技術,研發了基于 FPGA 技術的多電平 SVPWM 控制器,實現了塑料片材擠出裝備驅動電源的高效性。采用神經網絡技術,實現參考電壓矢量所在區域判斷及矢量作用時間計算,降低了計算量;將多電平 SVPWM 控制器集成到一片 FPGA 芯片上,為擠出裝備用交流電機驅動控制提供高性能的專用 SVPWM 控制器,可以直接與通用變頻器對接。 (2)提出了分離型螺桿結合 CRD 分散混合器的高速螺桿技術,提升了擠出效率及效果;研發了塑料片材擠出螺桿高頻電磁感應加熱裝置,有效降低了擠出機運行能耗。將常規三段式螺桿設計成五段式,改變了傳統螺桿直徑對擠出產量的限制。在螺桿機筒外壁上纏繞電流線圈,線圈外再包覆隔熱層,線圈兩端連接控制線圈電流的高頻電源模塊;在常規加熱瓦加熱的基礎上,通過電磁感應原理使螺桿產生熱量,使得螺桿及螺桿機筒同時加熱,縮短了機筒內聚合物塑化時間、降低了能耗。 (3)提出了面向塑料片材擠出成套裝備運行過程的全息生產車間制造物聯感知技術,開發了成套裝備運行的全息感知系統。構建了 RFID-WSN 數據采集集成網絡,提出了 LZM - WKPSO 優化算法,在保證覆蓋率的前提下使干擾最??;借鑒昆蟲協作機理,提出了基于昆蟲協作機理的源節點選擇概率算法,最大化降低了網絡能量消耗。(4)提出了塑料片材擠出成套裝備多目標柔性資源優化調度模型,研發了塑料片材擠出裝備精益管控軟件平臺,實現了成套裝備的高效能運行。建立了多目標柔性資源優化調度模型,采用重力粒子群混合優化算法進行求解。按照 SOA 思想,設計了集成平臺;開發了塑料擠出成套裝備運行功能模塊,并與底層全息車間無縫集成,形成塑料擠出成套裝備精益管控平臺。 行業意義: 本項目針對高效能塑料片材擠出裝備的關鍵技術取得了創新性成果,解決了我國塑料片材擠出裝備業目前普遍存在的高能耗、高污染、低附加值、低勞動效率等問題,提升了塑料片材擠出裝備的自動化與信息化水平,促進了塑料片材擠出裝備的自動化、信息化深度融合;完成了塑料擠出裝備產業技術上的跨越式發展,極大地推動了塑料擠出裝備產業結構的優化升級,實現了產業結構由高消耗向高效率的轉變。 獲獎情況:2015 年獲中國商聯聯合會科學技術進步獎特等獎。 成果的技術指標、創新性與先進性: 目前市場上還沒有完全一樣的同類產品出現,國外主要有德馬克、克虜伯、巴頓菲爾,日本的住友重工等公司在致力于開發塑膠擠出裝備產品,但是他們開發的還是將單一系統的簡單組合,無法從單機與成套裝備精益化管控兩方面集合提高系統的能效。由于本項目是從單機關鍵設備能效優化設計和成套裝備精益化管控能效優化設計兩個方面入手,開發料擠出成套裝備,產品具有能耗低、效率高等特點。綜上所述,本項目產品目前擁有先入的一定優勢,競爭對手在技術方面無法與本項目產品直接競爭。 本項目產品具有如下技術和性能優勢: (1)螺桿的速度從同行的 100 轉/分鐘提高到 200 轉/分鐘,擠出量從類技術的 200kg/h 提升 400kg/h;擠出效率的提升導致能耗降低 10%左右;同類技術目前直徑 105mm 的螺桿需要配置 115KW 左右的電機,而本項目技術只需要配置90KW 左右的電機,降低了能耗。 (2)螺桿高頻感應加熱裝置使得加熱系統能耗降低 15%左右; (4)克服了同類技術在高速混合擠出時混合效果差導致溫度不均衡、色差大等問題,提高了制品的品質; (5)生產工藝數據自動數采率 95%以上; (6)生產效率提高 30%左右;優等品率提高 20%;產能提高 1.5 倍; (7)填補國內針對塑料擠出裝備生產過程的精益化生產軟件的空白; (8)本項目實現生產流程的閉環優化,現有的 ERP、MES 系統則為開環控制; (9)本項目的軟件平臺有效提升了塑料擠出成套裝備的附加值。 技術的成熟度: 相關技術已經形成產品,在廣東達誠機械有限公司及其下游企業進行了產業化。 項目成果轉化造價:130 萬元; 投資預算:硬件成本(不包含塑料片材擠出機本體部分)85 萬元;軟件開發45 萬元。 成果應用范圍:塑料包裝行業、包裝機械行業。 應用案例及單位:成果在廣東達誠機械有限公司等行業龍頭企業進行了產業化,并在廣東、江浙等地區的 10 多家塑料企業進行了推廣應用。 經濟和社會效益:項目成果能夠有效降低能耗 25%,提高生產效率 30%左右,使得企業投資效益大幅度提升。近 3 年來,據不完全統計,累計新增產值約 67206 萬元,新增利潤 5040 萬元,新增稅收 2872 萬元。項目成果解決了我國塑料片材擠出裝備業目前普遍存在的高能耗、高污染、低附加值、低勞動效率等問題,提升了塑料片材擠出裝備的自動化與信息化水平,促進了塑料片材擠出裝備的自動化、信息化深度融合;完成了塑料擠出裝備產業技術上的跨越式發展,極大地推動了塑料擠出裝備產業結構的優化升級,實現了產業結構由高消耗向高效率的轉變。
江南大學
2021-04-13
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